球磨机节能减排现在是一大趋势,很多公司都致力于发展,同行业的竞争是方方面面的,在同等情况下,我们节约了能源等于节约了成本。下面我们来了解下球磨机在铁矿上是如何节能减排的。
通过补加新球降低磨矿浓度
在不改变现有球磨机处理能力的前提下,一段磨机按照φ100:φ80=60%:40%补加新球。同时调节降低一段磨矿分级过程中的磨矿浓度、分级浓度和分级机溢流细度,提高分级返砂量,改善磨矿过程。 二段磨机按照φ60=100%方式补加新球。同时调节降低二段磨矿分级过程中的磨矿浓度和分级浓度,稳定分级机溢流细度。
二段分级溢流产品质量改善效果。为了考查二段磨矿过程全面优化后对二段分级溢流产品的改善过程,将试验前后的二段分级溢流产品质量进行对比,结果可以看出,磨矿过程全面优化后,与应用前比较,在-200目产率提高了8.31个百分点的情况下,二段分级溢流产品过粉碎减轻3.34个百分点,合格粒级增加 5.49个百分点。
磨矿过程节能降耗效果。精确化磨矿后,磨矿效率大为提高,不仅磨矿产品质量得到改善,而且磨矿过程节能降耗非常显著。球磨机工作中的功耗、钢球单耗、噪声、磨矿矿浆温度都有所降低;一段磨的磨机衬板使用寿命估计可延长4--6个月;二段磨衬板可延长1年以上。若工业用电按照0.6元/(kW·h)、钢球外购成本按照4000刀吨、锰钢衬板按照16万元/付、磁性衬板按照21万元/付为计算基准,磨矿过程成本降低1.70元/吨,一个系列每年可节约 94.25万元。
此外,磨矿温度降低后,减少了筒体中温腐蚀,设备故障率也降低了很多,在工作中节能球磨机利用系数得到提高;球磨机工作噪声降低,有利于工人身心健康,产生的环保效益和社会效益也同样显著。